南寧地鐵開啟軌道維護機械化新時代
近日,南寧地鐵首次創新性使用大型機械設備-CMC20型鋼軌打磨車,圓滿完成南寧地鐵4、5號線兩端折返站共計11處關鍵道岔(涵蓋24組道岔)的精準打磨任務。這一技術創新邁出了具有里程碑意義的一步,開啟了軌道維護機械化新時代,奠定了南寧地鐵在道岔大機打磨維護技術領域的領先地位,更為全國地鐵行業樹立了新的標桿。
一、行業現狀與技術挑戰
受限于打磨車操作技術及9號道岔作業空間限制,國內地鐵行業此前尚未將其應用于道岔打磨作業,道岔區段的病害處理普遍采用人工打磨的方式。隨著運營年限的增加,道岔軌面波磨和剝落掉塊等病害加劇,人工打磨在消除線性病害的弊端越發突出,無法保證打磨力度、角度和深度持續穩定,影響打磨質量;其次,人工打磨效率較低,病害無法及時消除;另外,操作人員工作環境惡劣,長時間處于高噪聲、多粉塵的工作環境中,影響員工身體健康。
二、南寧地鐵的創新探索
為解決道岔病害打磨難題,南寧地鐵將道岔打磨作為年度重點工作,安排大型設備操作工班潛心研究大型打磨車進行道岔打磨的可行性。道岔打磨難點在于:首先確認大型打磨車在打磨模式下能否順利通過地鐵9號道岔(相比于鐵路線屬于小型號道岔);其次,制定一套適合道岔打磨的模式;最后,如何操作一臺26.25米長、20個磨頭的打磨車,以6公里/小時的速度通過30米長的道岔,使左右各磨頭在預定區域下落打磨,在打磨受限區域升起避開。打磨車運行中起落磨頭提前預判、精準起落的控制尤其關鍵,需要操作人員具備過硬的操作能力以及心理素質,才能避開受限區,避免打傷道岔的嚴重后果。
三、技術壁壘的攻克與成果
南寧地鐵結合八年線磨經驗,通過現場調研、與鐵路局交流學習、攜手廠家開展專項培訓、多專業協同作業等多個環節,不斷積累經驗并優化打磨技術,力求攻克地鐵大型打磨車道岔打磨的業界難題。
通過調研學習,掌握了道岔打磨的理論與實踐知識,并分析了地鐵與鐵路道岔的差異,制定了適合9號道岔的打磨模式。在與鐵路局交流學習后,與廠家合作開展培訓,提高了起落刀點收放精準度。最后,協調線路和通號專業,實施并優化了打磨方案,確保了設備保護和應急措施,通過聯合驗收,形成了地鐵9號道岔的最終打磨模式和方案。
南寧地鐵敢于突破傳統,成功攻克了地鐵行業大型打磨車道岔打磨的技術壁壘,填補了地鐵行業在道岔打磨技術方面的空白。這一創新實踐不僅提升了數十倍的作業效率,以及大幅度提升作業質量,為乘客帶來了更加平穩舒適的乘車體驗,也為整個地鐵行業的軌道維護提供了新的解決方案。
四、科技創新助力出行品質提升
南寧地鐵此次采用CMC20型打磨車對鋼軌道岔進行打磨,不僅有效減少了軌道波磨,降低了行車噪聲,還顯著提升了地鐵乘車的舒適度,為市民乘客帶來了更加安靜、平穩的出行環境和更加安全、舒適的乘車體驗,成功推動了軌道維護機械化技術基礎,促進了城市軌道道岔打磨標準的建立,展現了南寧地鐵在軌道維護技術上的雄厚實力。南寧地鐵將不斷推動技術進步,并與行業分享成果,助力地鐵行業技術發展。
道岔平面圖(黑色為受限區)
CMC20型打磨車
文/維修中心 石展語、鄧舜婷、黃鎮標
圖/ 維修中心 黃鎮標
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